在福建福清核电站这片工业热土上,我国具有完全自主知识产权的核电“国家名片”——“华龙一号”正平稳地运行着。
其中长约21米、重达390吨、直径约4.6米的庞然大物——“华龙一号”ZH-65型蒸汽爆发器,被工匠们亲切地唤作“核电之肺”。
它不可是“华龙一号”中宁静级别最高、最为焦点的设备之一,更是中国核电技术自主立异的璀璨明珠,承载着无数jdb电子平台人的梦想与希望。

▲国产首台“华龙一号”蒸汽爆发器
从“0”到“1”绘就自主制造壮丽画卷
回望来时路,“华龙一号”的降生,是中国核电技术从跟跑到并跑,再到领跑的华美转身。在这充满荆棘与挑战的历程中,蒸汽爆发器的设计与制造难度,如同一场攀登珠穆朗玛峰的极限挑战。
“3000多个零件,5800多根传热管,17000多条焊缝……”时任项目设总邓智勇的内心既激动又忧虑。他知道,这些数字是对每一位加入者耐心与毅力的极限考验,这不可是一项技术任务,更是一次国家使命的继续。

凭据交货工期安排,福清5号机组首台蒸汽爆发器计划2017年完工交货,第二、三台蒸汽爆发器交货期相距仅差1个月。要包管“华龙一号”首堆质量和宁静,蒸汽爆发器研制必须攻克技术关、质量关、进度关。
面对技术封闭、时间紧迫的重重困难,东方重机的项目团队成员迅速集结,建立“华龙一号”蒸汽爆发器攻关小组,夜以继日地投入到这场没有硝烟的战斗中。
在那段日子里,车间的灯火经常通宵不熄,工程师们的身影在其间穿梭不息。
每一张图纸,都凝聚着他们的心血与智慧;每一条焊缝,都见证着他们的汗水与坚持。正是这份对技术的执着追求,对国家的深沉热爱,让jdb电子平台人在逆境中找到了前进的偏向,在挑战中书写了属于自己的辉煌篇章。
自主立异突破焦点技术壁垒
“每一步都充满了未知与挑战,但正是这些困难,铸就了我们自主立异、勇攀岑岭的精神。”面对“华龙一号”蒸汽爆发器较之二代革新型的显著变革——更庞大的制造技术,更严苛的质量管控,邓智勇领导的团队没有退缩,而是选择了迎难而上。
管板,这一蒸汽爆发器的焦点部件,其厚重与精密令人叹为观止。600毫米的合金钢身躯,承载着11670个直径精确至17.73毫米、笔直度要求0.45毫米的管孔,如同众多宇宙中的繁星点点。
“我们要做的,不但仅是制造,更是创立。”邓智勇清楚记得,设备制造之初,遇到技术瓶颈,想过找外洋相助同伴来配合解决技术问题,但碰了“软钉子”。
“一定要突破要害焦点的制造技术!”他与攻关团队心里憋着一股劲。
走访调研、引入国产新设备、盘算机数值模拟剖析、工艺试验验证……攻关组的成员们一点点攻克着深孔加工的各项难题。
“陷入瓶颈的时候,连续一个月都住在公司,有时候子夜来了灵感,抓住同事就开始讨论。”回忆那段时光,加入者都觉得劲头满满。
核电设备国产化门路上,需要攻克的“卡脖子”技术许多,三叶梅花孔拉削工艺、已加工孔检测的间歇式推扫触发摄影丈量技术、局部热处理防DING(凹痕)技术......这些艰涩的技术术语,正是今天“华龙一号”蒸汽爆发器辉煌成绩的点滴印证。
核级匠心守护国之重器
如果嗣魅蒸汽爆发器是核电站的灵魂,那么焊接工艺就是其生命力的源泉。
在制造“华龙一号”海内首台ZH-65型蒸汽爆发器的历程中,焊接人员遇到了前所未有的挑战。多处结构焊接后爆发的裂纹,如同一道道鸿沟,横亘在他们面前。
面对这一难题,手工焊接组组长游科没有选择退缩。他深知,核电宁静容不得半点马虎。于是,他与团队毅然决然地投入到长达一个月的焊接实验中。无数次的实验与失败,无数次的波折与坚持,终于找到了原因——焊接历程受气流影响导致焊缝缺陷、原料焊接性能差、焊道排布不对理影响焊缝质量。
明确症结,精准施策。攻关团队凭借着富厚的经验和过人的智慧,钻研出了相应的焊接要领,乐成攻克了这一质量难题。
然而,胜利的果实并非轻易可得。在蒸汽爆发器的心脏——管制组件的制造历程中,李坚和他的伙伴面临着更为艰巨的任务。

▲管制组-穿管
5800多根管子、11670个管孔、管壁厚度仅有1毫米……为了确保穿过9层支撑板时的一次及格,他们借助激光瞄准仪,眼神交汇间,以同样的力道、同样的速度,甚至同样的呼吸节奏来完成这一高难度的操作。
当最终听到一次及格的消息时,游科和李坚等人的脸上露出了久违的笑容。
2021年1月30日,福建福清核电5号机组完成满功率连续运行考核,投入商业运行,标记着国产首台“华龙一号”ZH-65型蒸汽爆发器的性能指标抵达条约要求,中国核电技术走在世界前列。
从巴蜀要地到湾区之心,东方重机肩负核电装备国产化、自主化历史使命,将继续以东汽精神为坐标,效劳国家战略,铸就绝对宁静的“国之重器”,用东方力量推动实现中国式现代化。